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混凝土搅拌站(zhàn)

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混凝土搅拌站常见问题,35个案例教会你如何处理(lǐ)

发布时(shí)间:2019-04-09  文章来源:本站  编辑(jí):砼阳机械   查看:803
核心提示:1、原材料(liào)质量和管理 [实例1] 水泥温度太高,造成混凝土坍落度损失过快。 某工程在6月份浇注C30梁板过程中,发现混凝土坍落度(dù)损失很快,造(zào)成滚筒内混凝土结料。 原因分析:经查所

1、原材料(liào)质量和管理

[实例1] 水(shuǐ)泥温度(dù)太高,造成混凝土坍落度(dù)损失过快。

某工程在6月份浇注C30梁板过程中,发现混(hún)凝土坍落(luò)度损失很快,造(zào)成(chéng)滚筒内混凝土结料。

原因分析:经查所进水泥温度达80℃,且水泥普遍偏细,造成需水量(liàng)增大,当用水量不足时产生坍落度损失过快。

防(fáng)止措施:在夏秋季(jì)节5-10月份(fèn),对直接从水泥厂或粉磨站短途运输进货的水(shuǐ)泥,必须每车测量水泥温度要小于65℃。

[实例(lì)2] 外加剂冬期时结晶,堵塞管道。

在11月到次年2月份,由于气温下(xià)降较快,在外加剂泵抽料到秤斗时会出现(xiàn)较多结晶,堵塞管道和蝶阀(fá),造成计量缓慢。

原因分析(xī):公司(sī)在(zài)用的(de)萘系高效减水剂中Na2SO4在气温较低时,达(dá)到过饱和(hé)而析出晶体。

防止措施:与(yǔ)减水剂供应商协商调整减水剂配方,由含固量由32%降到20%含(hán)固(gù)量,已基(jī)本解决析晶问题。

[实例3] 雨(yǔ)水或冲水(shuǐ)进入外(wài)加剂罐,造成(chéng)浓度降低,影响(xiǎng)混凝土坍落度。

某日开始供应工程的混凝土出厂前(qián)由检测台检查时均发(fā)现坍落度偏小情况。

原因分(fèn)析:检查减水剂罐上(shàng)方(fāng)进料口被人(rén)打开后未盖好(hǎo)盖子(zǐ),下暴(bào)雨及可能冲洗(xǐ)罐顶的水流入罐内,造成减水剂浓度下降。

防止(zhǐ)措施:进料供应商在将减水剂泵到罐(guàn)内后,应及时将上方盖子盖严,材(cái)料员加强巡察。

[实例(lì)4] 将木钙减水剂误用为萘系减水剂造成缓凝(níng)。

在供应某工程二层梁板时,施工单位(wèi)反映凝结时间太长,浇筑(zhù)后24小时仍未凝固。

原因分析:经检查配合比下料记录,普(pǔ)通减水剂被当作高效减水剂输入电脑,高效减水剂主要以萘系为主,按粉(fěn)剂掺量为0.5%~0.8%,而普通减水剂(jì)主要成分(fèn)为木质素磺酸钙,掺量为0.25%~0.3%。当木钙超过胶(jiāo)结(jié)材料用量0.4%时就会出现严重缓凝。

纠正措施:使用木钙减水剂掺量(liàng)应(yīng)严格控制,配(pèi)合比输入时必须有另外操作员复核。

[实例5] 不同品牌防水剂混合使用。

某工程地下室外(wài)墙C40P8施工(gōng),发现一车混凝土坍落度偏大退回(huí)。

原因分析:经检查进货记录,同期进货的两种防水剂用于两个(gè)工程中(zhōng),一种有明显减(jiǎn)水作用,另一(yī)种减水率较少,工人(rén)在搬(bān)运袋装防水剂时出现混杂使用的情况。

纠正措施:每批(pī)防水(shuǐ)剂(包含膨胀(zhàng)剂等)进厂时必须复(fù)检合格才能使用,仓库物资堆放应隔离和标识,不得混用。

[实例6] 砂中含有大块的(de)泥块和卵石(shí)。

在(zài)某工地泵送施工时发现泵车下料斗上(shàng)有较多大块鹅卵石和泥块。

原因分析:砂场供应河(hé)砂在(zài)抽砂时筛网(wǎng)破损,抽料口插入太深,将河床底部的大块石头和泥团抽到砂中。

纠正措施:砂场应定期检查抽砂机筛网是否破损,公司(sī)砂石进料口(kǒu)及主机楼待料槽应(yīng)加(jiā)装隔栅,防止(zhǐ)杂物进入混凝土。

[实例7] 碎石含泥(ní)量超标。

雨天后所进碎石含泥量(liàng)超过1%,造成混凝土需水量增大,混凝土强度下降(jiàng)。

原因分析:下雨后碎(suì)石破碎过程含大量砂土,振动筛分时无法分离(lí)干净。

纠正(zhèng)措施:在上料码头(tóu)增(zēng)加冲水设备,将含泥量控制在标准范(fàn)围内。不合格碎石严禁进(jìn)仓。

[实例8] 粉煤灰、矿渣质量不合格。

公司采购(gòu)F类一级灰,进厂时细度、需水量比和烧失量等指标偶尔达不到要求;采购的S95级磨细矿(kuàng)粉,7天和28天活性指标偶尔达不到要求,但检(jiǎn)测周期长。

原因分析:电厂燃(rán)煤质量出现波动,粉煤灰分选设备出现故障,引起质量波动;矿(kuàng)渣来源(yuán)不稳定,比表面(miàn)积偏小。

纠正措施:每车粉煤灰(huī)和矿渣粉进厂后应检查细度或需水量比合格才能(néng)入库。每车检测矿渣比表(biǎo)面积≥400㎡/kg合格(gé)才能(néng)进库,定期到供应厂(chǎng)抽样。

[实例9] 水泥、粉煤灰和矿粉等粉状物进(jìn)仓前须经筛网过滤。

主机楼操作员(yuán)反映螺运(yùn)机被杂物卡住,造成电机烧毁(huǐ)。

原因分析(xī):散装物料进仓时,含有铁钉、钢(gāng)球等球磨机中杂物,卡入螺(luó)运机(jī)间隙。

纠正(zhèng)措施:所有进料管口前加装φ10mm孔径的筛网,防止大块杂物进入(rù)罐(guàn)中。

[实例10] 原材(cái)料混仓。

某工程供应(yīng)过程现场质(zhì)检(jiǎn)员发(fā)现混(hún)凝土(tǔ)粘(zhān)性差,颜色偏白(bái),经快(kuài)速检测强度(dù)明显偏低,对已浇(jiāo)注的(de)混凝土清理干净重新浇注。

原因分析:供应商驾驶员(yuán)不熟悉公司管道布置情况,接错管口,将粉煤灰错打入水泥罐中。

纠正措施:所有粉料罐口必(bì)须加锁,标识清楚,材料员加强各材(cái)料库的(de)巡查监督。

2 配(pèi)合比(bǐ)管理

[实例(lì)11] 泵送高度和(hé)长度变化未及时调整配合比。

1)某工程地下室(shì)底板C40P8供应过程发生严重堵管现象,现(xiàn)场泵管长度超过200米。

2)某工程施工二十一层柱墙时,多次发生堵管现象。

原因分析(xī):施工单位在下达生产任务(wù),未写明泵送高度或泵送水平管长度,而按普通5-31.5mm碎石和普通泵送坍落度(dù)开具配合比,造成堵管爆管。

纠正措施:1)泵送高度超(chāo)过20层或60米时,必须注明5-25mm碎石粒径,且坍落度应≥160mm。2)泵车班布管时宜布得(dé)横平竖直,尽量减少弯头和变管数量,如水平管道长(zhǎng)度超过150米,坍落度应≥160mm。

[实例12] 砂细度模数变化影响混凝土坍落度(dù)。

某(mǒu)工程施(shī)工过程出现坍落度偏大,混凝土出现离析(xī)现象。

原因分析:河砂细度模数变大,比表面积(jī)减小,引起坍落度偏大。

纠正措施(shī):进厂河(hé)砂应混合均匀(yún),如检测细度模(mó)数变化较大,应(yīng)及时调整施工配合比。

3 生产过程管理(lǐ)

[实例13] 调(diào)度工作失(shī)误。

1)供应某工地混凝(níng)土时(shí),质(zhì)检员发现交货单混凝土标记与强度等级不符。

原因分析:当班调度员在输入生产任务单时(shí),误将强度等级输为(wéi)C15,而主(zhǔ)机(jī)生产确(què)实按C25P6生产,属(shǔ)输入错(cuò)误。

纠正措施:调度在发第一车混凝土时必须与(yǔ)生产任务单核对正确无误后方可打印《交验单》。

2)某工程同时施工独立基础承台C30及独立基础垫层C15,工地施工员引(yǐn)导车(chē)辆到卸货(huò)地点时(shí),未看清C15交(jiāo)货单及强度(dù)等级标识牌就卸料,经调度询问才(cái)发现强(qiáng)度等级错误。

原因分(fèn)析:现场施(shī)工员在同一工地浇筑不同强度等(děng)级混凝土时,未认真核对发货单和标识牌就卸料。

纠正措施(shī):调度(dù)员发车前必须与施工单位核(hé)对强度等级、施工部位无误后才能发货。交货单信息必须准确无误,搅拌车驾驶员到达现(xiàn)场应先由工地确认无误方可卸料。

3)某(mǒu)日业务员接听临时订单时,将混凝土标号C35误填为C30。

原因分析:业务(wù)员(yuán)在(zài)接(jiē)到工地(dì)口头电话通知下达生产任(rèn)务单,调度(dù)员未认真确(què)认交货信息无误。

纠正措施:月生产计(jì)划单必须详细注明工地需求,临时订(dìng)单须由工地(dì)材(cái)料员或施工员确认相关信(xìn)息无误,或以书(shū)面传(chuán)真形式送达调度中心,避免部位或(huò)强度(dù)等级错误发生。

[实例14] 主机操(cāo)作(zuò)员工作失误。

1)某日在(zài)查询主机报表时发(fā)现主机操作员将(jiāng)某工地C15混凝土,选择到C30配合比拌出。

2)某日调度员发(fā)货甲工地(dì)C25用车号A#装料(liào),B#车装乙工地C35,但A#车未及时(shí)装货,调(diào)度员又未联系到司机,就叫后一(yī)部B#车替换装货,而主机操作员未认真核对交验单直接投(tóu)单,导致B#司机实际装甲工地的混凝(níng)土却送到乙工地。

原因分析:主机操作员未认真核对交(jiāo)货信息提(tí)前投单。

纠正措施:在工控系统未全面联网以前,先由调度打印交货单后,书面交由(yóu)主(zhǔ)机操(cāo)作(zuò)员,由其认(rèn)真核对搅拌运输车车号、工程名称、施工部位(wèi)、强度等级、配合比编号(hào)无误才能拌料,拌料完毕签字确认,然后才能投单。目前通过ERP系统开发,将计划录入生产任(rèn)务系统和调度系统及工控系统联接在一起,有效防止主机操作员和调度员的人为失误。

[实例15] 计量失控,砂石超称。

1)主(zhǔ)机(jī)操作员发现砂石待料槽中砂石严重偏多,通知车辆过磅砂石计(jì)量有误。

原因分析:砂石秤放料闸门动作未到位,石子计量闸门就开始放料。

纠(jiū)正措施:每班重点检查气缸、电(diàn)磁阀(fá)、限位器,对计量秤重新定(dìng)期自校(xiào)合格后(hòu)才能生产。

2)主机操作员拌某工(gōng)程九层梁板时,未观察显示数据中无该品种水泥却拌料(liào)生产,造成拌料报废,

原因分析:技术值班(bān)传送配合比送到工控机时,该主机无该品种水泥,水泥品种未匹配造成。

纠正(zhèng)措施:请软件公司及时修改程序,主机操作员应注意各计量秤称量情况,如出现异(yì)常情况(kuàng)不得搅拌。

[实例16] 外加(jiā)剂浓度(dù)不均匀,造成部分混凝土缓凝。

某日浇筑某工地14层墙柱、15层梁板混凝土时,出现(xiàn)坍落(luò)度偏大,初凝(níng)时间超过20小(xiǎo)时现象。

原因分析(xī):减水剂罐(guàn)搅拌器故障,造成减水剂密度不均匀,储罐下(xià)部减水剂密度偏大,凝结时间过长。

纠正措施:减水剂必须定时搅拌均(jun1)匀,材料(liào)员应加强巡察,如出(chū)现搅拌器停转,应(yīng)立即报修。

[实例17] 砂石仓未及时(shí)进料,造成混凝土和易性差。

某日凌晨5:00供应地下室底板承台混凝(níng)土时,两台拖泵同(tóng)时堵管。

原因分析:碎石(shí)进料不及时,碎石仓料位偏低,造成(chéng)堵管。

纠正措施:加强(qiáng)空中料仓和进料巡查,进料装载机应及时上料,空中砂石料仓必须保持满仓。夜间技术值班、材料员和(hé)调(diào)度长必须每两小时检查材料进(jìn)料情况和砂石质量。

[实例(lì)18] 粉煤灰和矿渣粉小计量(liàng)出现大误差。

某日粉煤灰和矿(kuàng)渣计量(liàng)秤出现超量情况,单盘计量误差大(dà)于2%

原因分析:螺运机转速太快,造成(chéng)落差过大,部分冲量无法记录。

纠正措施:由设备部改变螺运机齿轮箱(xiāng)变速比,在螺运机和称量斗间加装闸阀,控制材料落差。

[实例19] 量差

某(mǒu)工地投诉量差,按图纸计算量与实际浇筑数量相差超(chāo)过国家标准范围。

原因分析:计算配合比表观密度时只按实际表观密度计量,未乘密实系数。

纠正(zhèng)措施:生产配合比密度应按混(hún)凝土试验所测的表观密度乘以混凝土密实系数(一般取1.01)确定。每班每台机应抽查三车过磅复核(hé),防止计量失控。

4 运输和泵(bèng)送(sòng)管理

[实例20] 司机送错工地。

某搅拌运输车司机装(zhuāng)C25混凝土送到另(lìng)一工地C30。

原因分析(xī):驾驶员填写车辆追踪表时未看清工地(dì)名(míng)称和施工单位,工作马虎大意(yì)。

纠正措施:每部混凝土搅拌运输车必须标识清(qīng)楚强度等级,驾驶员在装(zhuāng)完混凝土后,应及时填写车辆追(zhuī)踪表上工程名称和施工单位,避免送错工地。调度中心应密切注意GPS卫星定位系(xì)统车辆(liàng)运行情况,发现(xiàn)问题(tí)及时纠(jiū)正。

[实(shí)例21] 司机运输车滚筒积水。

某司机(jī)装混凝土时(shí),滚筒内(nèi)积水混凝土坍落度偏大。

原因分析:前一车在装洗泵水后,到达工地未全部用完,却(què)未及时将滚筒内剩余水卸(xiè)净,也未要求(qiú)确认就(jiù)装料。

纠正措施:调度中(zhōng)心必须控管(guǎn)装洗泵车水的搅拌车,在(zài)接到司(sī)机卸水确认单后才能通知(zhī)装料。司(sī)机洗车后及暴雨过后(hòu),滚(gǔn)筒内的积水必(bì)须卸净。

[实例22] 漏料、结(jié)料。

1)某日司机在运送混凝(níng)土到(dào)工地途中,滚筒反转(zhuǎn)漏料,造成路面大(dà)面积污染。

原(yuán)因分析:装车前(qián)未遵守(shǒu)流程规定插防反转销,造成漏料。

纠正措施:规定搅拌运输车驾(jià)驶员(yuán)在装车前必须(xū)检查是否插好防反转销。

2)某日搅拌车司机运送某工地C40混凝土,卸料完(wán)毕未检查混凝土是否卸完,空车过(guò)磅也(yě)未(wèi)察看回空重量,滚筒内剩2方带(dài)回公司。

原因分析:搅拌车(chē)驾驶员(yuán)人为(wéi)工作马虎大意(yì),未按规定流程检查滚筒内混凝土卸净。

纠正措施:加强搅(jiǎo)拌车驾驶员的质量意识培训(xùn),卸料完毕应检(jiǎn)查滚筒内是否有积料,运输部定期抽查回厂空车(chē)重量,避免剩料和不(bú)同强度等级混凝土混装。

3)某日搅拌车减速机螺丝断(duàn)裂,滚筒无法转(zhuǎn)动,造成混凝土凝结在滚筒内。

原因分析:减速机(jī)螺丝断裂,造成滚筒无法转(zhuǎn)动。

纠正(zhèng)措施:搅拌车驾驶(shǐ)员应做好(hǎo)日常车辆(liàng)检查,并重点检查滚筒减速机螺丝(sī)是否上紧或有(yǒu)弯(wān)曲和(hé)裂痕,避免在高速转动时螺丝断裂,造成混凝土报废。

[实例23] 泵送爆管堵管。

1)某工(gōng)地泵送混凝土结束,清(qīng)洗混凝土管道时,采(cǎi)用(yòng)气洗方(fāng)式,由于(yú)压力过大导致泵管管壁破裂,造成工人受伤。

原因分析(xī):泵车自备水箱水量(liàng)不足(zú),采用水洗方式无法全部将混凝土洗出(chū),而采用气洗(xǐ)方式,气洗压(yā)力是水洗压力的3倍,接在尾部的泵管管壁较薄,无法承受气洗压力而破裂,造成混凝土飞出伤人。

纠正措(cuò)施:严格限制气洗方式,禁用薄旧泵管。泵管(guǎn)出口(kǒu)处的软管数量不(bú)能超过两条且弯折不宜超过90度。洗泵的水由搅拌车专门从搅(jiǎo)拌站(zhàn)装满运(yùn)送到现场使用。加强人员安全操作培训

2)某工地施工十五层柱墙时,泵送时润管(guǎn)的水和砂浆都未能泵出,造成(chéng)已发货混凝土全部退车。

原因分析:在施工十四层梁板结(jié)束后,拖泵切割环漏水严(yán)重(chóng),用水洗方式无法洗(xǐ)出全部混凝土,残留部分混凝土和水泥袋在(zài)管道中。

纠正措施:定期检查和更换切割环等易损配件。洗管时应先将布(bù)料杆折除分(fèn)开清洗,洗管(guǎn)完毕必须(xū)检查水泥袋已洗出,接管(guǎn)前必须检查管道是否通畅。

5、现场施工管理

[实例24] 泵送(sòng)砂浆(jiāng)浇入结构部位。

某(mǒu)工地二层梁板拆模后,发现(xiàn)局部梁底出现反砂掉皮现象。

原(yuán)因分析:泵送混凝土前使用清水(shuǐ)和同配合比(bǐ)砂浆润滑管道时,将砂浆集中浇筑到梁底,由于水和砂浆(jiāng)混(hún)和后强度降低,而造(zào)成反砂和脱皮现象。

纠正措施:泵送混(hún)凝土前,润滑用的水泥砂浆应分散布料,不得集中浇注在同一处。

[实例25] 不同外加剂混用。

某工程(chéng)供(gòng)应时(shí)配合比采用(yòng)聚(jù)羧酸减水剂,而现场质检员未注意配合比中外加剂品种,当现(xiàn)场坍落度偏小时,按萘系减水剂调整量加入萘系减水(shuǐ)剂8kg,造成混凝土和易性差退回。

原因分析(xī):现场质检员对新技术(shù)新知识掌握不足,聚羧(suō)酸减水剂和萘系减(jiǎn)水剂混用时不相溶,造成混凝土和易(yì)性差。

纠正措施:由试验室加强对现(xiàn)场质检员培训,不同外加剂不(bú)得混用。

[实例26] 柱子拆模脱皮。

11月份某厂房一层柱施工后拆(chāi)除模板,发现柱子表(biǎo)面混凝土脱落。

原因分析:11月份遇气温(wēn)骤降,混(hún)凝土凝结时间偏长(zhǎng),拆模时间太早,造成表面脱层。

纠正措施:经常关注天气预报,遇天气降温时,应调整外加剂配方中缓凝成分,避免凝结时间(jiān)太(tài)长(zhǎng)。

[实例27] 混凝(níng)土路面起壳,裂缝。

某日施工市政道路抗折4.5MPa,割缝一侧出现数条细长(zhǎng)裂缝。某工地施(shī)工路面时,上部混凝土起壳(ké),而下部混凝土还(hái)未硬化。

原因分析:路面施工完毕,割缝时间太晚,将表面已硬化的混(hún)凝土拉裂。混(hún)凝土凝结时间偏长(zhǎng),而表(biǎo)面未覆盖和浇水(shuǐ)。

纠正(zhèng)措施:注意施工抹面养护,切缝时间应在混凝土达到设计强(qiáng)度25%~30%时切割,混凝土凝结时(shí)间不宜过长。

[实(shí)例28] 地(dì)面的面层(céng)起粉。

某(mǒu)工地施工(gōng)地下室(shì)面层C20混凝土,表面出现起粉现(xiàn)象。

原因分析:施工单位下达任务单为地下室找平层,未说明为车库(kù)耐磨地坪,配合比中掺(chān)粉煤灰占胶结材15%,出现粉煤灰上浮现象。

纠正措(cuò)施:由施工方(fāng)在(zài)生产计划和任务单下达时写清(qīng)浇(jiāo)筑部位,对该部位配合比宜掺粉煤灰掺量小于8%。

[实例29] 水下桩施工堵管、断桩。

水下桩施工时,由于等尾数时间长、路况差造成(chéng)陷车,又无法及时施救,泵车故障未及时更换或钢筋笼卡住导管造成断(duàn)桩。

原因分析:水下(xià)桩施工(gōng)时(shí),必须保证连续浇灌(guàn),防止混凝土分层离析和中断时间太长。

纠正措施:水下桩施(shī)工必须准备充(chōng)足车辆,泵车设备完好,保证连续供应,并制定应急措施,防止设备故障时造成断桩。

[实例30] 桩(zhuāng)基混凝土强度偏低(dī)。

某工(gōng)地施工时,由于泵(bèng)车堵管时正下暴雨,造成桩内流入(rù)大量雨(yǔ)水(shuǐ),桩基抽芯强度偏低,而标准养护试件强度符合要求。

原因分析:该桩为(wéi)人工(gōng)挖孔桩,芯样上部和中部强度合格,下部偏低,应是(shì)桩内有积水未抽干净造成水灰比偏(piān)大,强度降(jiàng)低。

纠正(zhèng)措施:供应人工挖孔桩时,应检查桩底水是否抽干,下暴雨时尽量避(bì)免施工桩基。

[实例31] 同(tóng)条件试件强度不合格。

某工程一层夹层墙柱(zhù)同条件试件抗压强度C35,标(biāo)准养护试件强度符合要求(qiú),而同条件养护试件只(zhī)达(dá)到85%。

原因分析:冬季施工的现场同条(tiáo)件养护试件在未达到600℃·天时(shí)就送检,而造成强度偏(piān)低。

纠正措施(shī):要求工地加强同条件养护试件管(guǎn)理(lǐ),记录每天平均温度和累计温度,到达要求(qiú)时才能送检。

[实例32] 楼(lóu)板裂(liè)缝(féng)与养护。

某工地18层(céng)梁板C30泵送混凝土,出(chū)现表面塑性裂缝(féng)。

原因分析:当(dāng)空气湿度<100%,混凝(níng)土内部水分蒸发就会产生干缩。在浇注完混凝土后,施(shī)工(gōng)人员未及时(shí)在初凝前进行二次抹面和覆盖,并浇水养护,且(qiě)外界天气炎热,高层风(fēng)速很大,造成混(hún)凝土拉应力大于混凝土早(zǎo)期抗拉强度而产生裂缝(féng)。

纠正措施:加强对施工单(dān)位宣贯,针对施工班组要求在混凝土初凝(níng)前二次抹压,消除(chú)早期塑性收缩裂缝,尽早浇(jiāo)水或喷雾养护防止表面干缩,并应履盖塑料薄膜(mó)或(huò)养护(hù)毯(tǎn)。有条件的施工单位可搭(dā)挡风墙或遮阳篷,做好保温保湿工(gōng)作。

[实例33] 外墙裂缝。

某工程地下室(shì)外墙强度等级C40P10泵送施工,拆(chāi)模后一个月内多条(tiáo)竖向贯穿裂(liè)缝,位于柱侧(cè)一米、跨中部位及开口部位下方。

原因(yīn)分析:检查外墙水平筋间距达200mm,拆(chāi)模后长期曝(pù)露于空气中,未及时做防水和回填。

纠正措施:墙体易于出现竖(shù)向收缩裂(liè)缝,水平筋间距宜小(xiǎo)于(yú)150mm,墙体中部和端部300~400mm范围内水平筋间距宜为50~100mm,墙体与(yǔ)柱子(zǐ)连接(jiē)部位宜插入1500~2000mm、φ8~10mm加强筋,插入柱子200~300mm,插入边(biān)墙1200~1600mm;结构开口部位、变截面部位(wèi)和出入口部(bù)位适量增加附加筋(jīn)。墙体拆(chāi)模后不易养护,应采用(yòng)花管喷淋保持湿度,减少混凝土收缩,并尽快做防水(shuǐ)和回填(tián)工作。

[实例34] 地梁承台沉缩。

某工地的(de)地梁出现沿钢筋方(fāng)向沉缩裂缝。

原因分析:施工过程(chéng)混凝土采用泵送(sòng)施工,坍落度较大(dà),浇注后砂石等骨料密度较大的材料向下迁移,遇到钢筋阻隔,就会沿(yán)钢(gāng)筋走向产生(shēng)裂缝。

纠正措施:混凝土坍落度不(bú)宜过大,浇注(zhù)完(wán)毕用振捣棒振捣后,在初(chū)凝前一小时左右应再(zài)次振捣并抹平。

[实例35] 柱底烂根出现蜂窝麻面。

某工程浇筑一层柱(zhù)非泵送C30混凝(níng)土,拆模(mó)后在柱子底部和边角出现蜂窝(wō)麻面。

原因分析:柱子高度超过4米,钢筋较密,混(hún)凝土从顶部灌注时产(chǎn)生离析。

纠正措施:要求施工单位先浇(jiāo)筑同强度等级(jí)的砂浆垫底,然后浇筑混凝土,配合比砂率宜适当增加。

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